摘自《安徽在線》
[他用“三點(diǎn)一線”監(jiān)制法,使公司年生產(chǎn)能力提高了20%%;產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)率由95%%提高到99.9%%,為公司每年增加經(jīng)濟(jì)效益100多萬元。]
田慶豐,男,39歲,定遠(yuǎn)人,在中鹽東興公司從事真空制鹽近二十年。1997年榮獲安徽省“勞動模范”,2004年被國家勞動和社會保障部評為“全國技術(shù)能手”,2005年被中國鹽業(yè)總公司評為“先進(jìn)個人”。
日前,記者在中鹽東興公司三期工程建設(shè)現(xiàn)場找到了田慶豐。他興奮地告訴記者,經(jīng)過他和員工們幾個月的努力,公司三期工程60萬噸生產(chǎn)線已基本調(diào)試成功,6月份實(shí)現(xiàn)5.7萬噸的月產(chǎn)新高。田慶豐說,他熱愛自己的工作,只要走入工作崗位,渾身就有使不完的勁,而這股勁發(fā)自于內(nèi)心。
田慶豐自1987參加工作至今,一直在東興公司工作,歷任值長、車間副主任、廠長助理等職,不管在哪個崗位,都踏踏實(shí)實(shí)做事,兢兢業(yè)業(yè)工作。他說經(jīng)過近二十年的摸索和艱辛的鉆研,成功提煉出“三點(diǎn)一線”監(jiān)制法,為此他很自豪,但今后的路還很長,技術(shù)無止境,只有不懈的努力,才能更進(jìn)一步。
1997年,東興公司二期工程20萬噸真空制鹽項(xiàng)目順利投產(chǎn)了,但當(dāng)時整套裝置均無提硝工藝,在生產(chǎn)中,隨著原鹵硫酸鈉含量不斷提高,破壞了罐內(nèi)晶體的平衡,在制鹽蒸發(fā)過程中雜質(zhì)不斷富集,加熱管壁結(jié)垢,影響傳熱效果,導(dǎo)致食鹽顆粒變細(xì),分離效果差,產(chǎn)品質(zhì)量難以控制。
時任值長的田慶豐看在眼里急在心里。為尋找解決辦法,他夜以繼日,找數(shù)據(jù),查資料,并積極探索,大膽提出了“三點(diǎn)一線”控制法的構(gòu)想,即抓好蒸發(fā)排鹽點(diǎn)、離心脫水點(diǎn)、干燥控制點(diǎn),形成排鹽、脫水、干燥一條線的控制措施。由于制鹽工藝是一個動態(tài)平衡調(diào)節(jié)過程,在抓好“三點(diǎn)一線”監(jiān)控法的同時,抓好真空制鹽“五穩(wěn)定”也是提高產(chǎn)量的必要條件。因此,在操作過程中,他嚴(yán)密進(jìn)行監(jiān)控操作,禁止排鹽大進(jìn)大出,保證班與班交接有足夠的固液比,為產(chǎn)量穩(wěn)定創(chuàng)造了條件。在“三點(diǎn)一線”監(jiān)控法中,他尤其注重離心脫水和干燥的協(xié)調(diào)配合工作,做到及時反饋,及時調(diào)節(jié),從而保證質(zhì)量,提高產(chǎn)量。為提高“三點(diǎn)一線”監(jiān)控法的單位時效,他還堅(jiān)持做到現(xiàn)場勤監(jiān)控、勤巡視、勤調(diào)節(jié),對設(shè)備故障和工藝參數(shù)的超常變化,及時處理。
由于“三點(diǎn)一線”監(jiān)控法運(yùn)用得法,控制有力,他所帶領(lǐng)的班組產(chǎn)量、質(zhì)量始終處于領(lǐng)先地位,平均班產(chǎn)較其他班組高20噸左右。同時,他將“三點(diǎn)一線”監(jiān)控法毫無保留地傳授給其他班組,使公司10萬噸生產(chǎn)線年生產(chǎn)能力達(dá)到15萬噸,20萬噸生產(chǎn)線年生產(chǎn)能力達(dá)到30萬噸以上;NaCl優(yōu)一級品率由95%%提高到99.9%%,每年增加經(jīng)濟(jì)效益100多萬元。
[人物寄語]
平凡中蘊(yùn)藏偉大。鹽化工人本著興業(yè)、健民、報(bào)國的思想,立足本職工作,愛崗敬業(yè),平凡崗位也能做出一番業(yè)績。